festo PUN-8X1.25-BL 159666線纜
festo PUN-8X1.25-BL 159666線纜
Mastercool MSC53500-C
MTE RF3-0090-4
ESI 595PRO
ESI 385A
ESI 595PRO
ADDER X50(含發送接收器)
Leybold TTR 91N
BD 342003
BD 352063
Corbetta MEM56ST
NORD SK 71L/4
CUDERM D100
DEKA Controls DO-053 16600
HYDRONIT M46C2ST22
Schmersal 101178738 AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
Automation Direct C5E-STPPL-S3
PIZZATO FP 931
PIZZATO FP 1031
HURST 3201-001
Bonfiglioil C313PP63PV
VECTOR VN1630A
kapsto GPN910/4015
DOLD BD5935.48
PMA D280-112-00090-000
IPD SRW-65-4006
Icotek KVT 50-2
水泵 MCUP-50
NORGREN 8253000.8001.02400
ESI 595PRO
IPD REL-70-4007(帶外殼)
Aquamatic K526-X200-14000
Aquamatic K524-X200-14000
P-Q CONTROLS M420B-15-30-15-24TR
GEFRAN GFX4-IR-30-0-4-0-E-Z09
PRO POWER PP001191
EUROTEK ET7052
INELTA KMM 20-500N/D
HOERBIGER SAM220PC06B B2(帶線圈)
Electronicon E54.E70-102E50
JUMO 201005/80-18-22-0000-00-120/000,837
SPRAYING 21400-HSS18-316SS/BSPT 3/4帶轉接頭
NORD 齒軸51472050
突變頻率與突變率(Mutation rate)及突變體頻率(Mutant frequency)是高度相關的一個概念,它是指某種特定的突變形式在整個誘變群體中所占的比例。例如,在10個微生物誘變細胞群體中檢測到了10個產生抗生素抗性的細胞,則產生抗性細胞的突變頻率為10。
影響突變頻率的主要因素:
1、 誘變因素的劑量
一般來說,使用誘變因素的劑量越大,則產生某種特定突變的誘變頻率也就越高。
2、 物種本身對誘變因素的敏感性
待誘變物種的敏感性越高,則產生的誘變頻率也越高,反之亦然。
簡介:
由于核電廠使用的汽輪機組為飽和蒸汽機組。蒸汽發生器產生的飽和蒸汽被送到高壓缸作功,高壓缸末級的排汽濕度達到了14.2%,如果此種蒸汽仍被送往低壓缸,將對低壓缸產生汽蝕、水錘,將大大縮短汽輪機組的使用壽命。為避免出現這種情況,專門設計了汽水分離再熱器系統。高壓缸的蒸汽作完功后,被送入到汽水分離再熱器MSR(Moisture Separator and Reheater)。在MSR 中進行分離和再熱,使進入低壓缸的蒸汽為過熱蒸汽,減低了對低壓缸葉片的沖蝕。同時,汽水分離再熱系統還起到了合理分配低壓缸負荷,減輕高壓缸負載的功能。
汽水分離再熱器的功能為:
a) 從高壓缸排出的蒸汽中除去約98%的水份。
b) 在蒸汽進入低壓缸之前提高它的溫度。
與汽輪機,發電機一起是核電站常規島中主要的3個重要設備
汽水分離再熱器疏水箱水位波動的處理
、 原因分析
從MSR的結構及系統的運行原理,分析認為可能有如下原因:
(1)測量儀表故障;
(2)加熱用新蒸汽進口波動;
(3)新蒸汽疏水的排氣不暢;
(4)新蒸汽疏水箱的排水不暢;
(5)MSR內部加熱用新蒸汽有短路。
運行中的檢查試驗
在機組運行的情況下,對上述分析進行驗證檢查:
(1)檢查測量儀表正常。
(2)檢查控制新蒸汽進入MSR控制閥正常;當負荷降到875 MW時,新蒸汽流量波動消失,新蒸汽疏水箱水位波動亦消失。因此表明MSR新蒸汽進汽正常。
(3)檢查排向凝汽器的正常排氣閥,開啟正常;檢查至高加的排氣,未見異常;當機組功率989MW時,試驗打開另一排向凝汽器的應急排氣閥(正常運行時要求關閉),疏水箱水位不再波動,新蒸汽流量為41 kg/s且穩定。通過檢查說明兩點:MSR新蒸汽疏水的不凝結氣體的排氣量有增加;正常排氣閥后的管道可能有堵塞。
(4)檢查疏水箱排水閥門的控制回路和閥門的調節特性,正常。疏水箱的疏水線路有兩條(應急疏水和正常疏水),對它們進行了切換檢查:將正常疏水閥門由自動切換手動狀態,應急疏水閥關閉,保持此狀態約30min,疏水箱水位波動幅度基本不變;將應急疏水閥開啟,正常疏水閥門處于手動狀態,保持約30min,疏水箱水位波動幅度亦基本不變。因此可以認為疏水回路工作正常。
(5)MSR內部加熱用新蒸汽有無短路,在機組運行時無法檢查,只有在機組停運后進行。
機組運行時的處理措施
經過上述試驗,在機組運行情況下,無法進行進一步的檢查和處理,為保持加熱新蒸汽的流量穩定、疏水箱水位穩定,將MSR新蒸汽疏水的應急排氣閥開啟。同時分析認為開啟此閥后對機組的運行影響很小:閥后有量孔板,其設計流量為MSR加熱新蒸汽流量的3%,開啟后對機組負荷影響很小;對凝結器的沖刷很小;對凝汽器真空影響很小。
停機后的檢查
(1)對正常疏水閥后的節流孔板及管道進行檢查,未發現堵塞。
(2)檢查MSR內加熱新蒸汽分隔板(用于對新蒸汽的進出口進行分隔,防止短路),發現隔板的螺栓松動,密封條損壞,因此加熱的新蒸汽在此處形成短路,造成疏水箱中的壓力和不凝結氣量增加。
總 結
在發現MSR新蒸汽疏水箱水位波動后,對原因進行了仔細的分析,根據分析的結果有步驟地進行驗證和檢查,很快就發現了故障的原因,找到了可行的臨時處理方法:在發現MSR分隔板的螺栓松動故障后,重新對螺栓的鎖緊方法進行改進,提高鎖緊片的材質,有效地防止了在機組運行后出現的螺栓松動故障。通過如此處理后,MSR的新蒸汽疏水箱一直運行正常。